随着硅烷XLPE绝缘电缆及绝缘架空电缆订单的增长,蒸汽交联工序已经成为我公司出产低压交联电缆、绝缘架空电缆产品的瓶颈。为了提逾越产效能,结合硅烷蒸汽交联房XLPE电缆交联温度要求,在总经理助理蒋达元的组织和设备动力部的共同下,对公司交联分厂蒸汽交联房进行了刷新。
为了确保蒸汽交联房达到安全性高、保温机能好、充汽均匀、密封性好、电控准等准则下,在恒温、恒压状态下要使蒸汽渗入到绝缘单线各层间的缝隙里,以实显旖均交联的成效,公司凭据硅烷交联工艺要求,通过沉新推算,在原设计蒸汽交联房的基础上进行了技术刷新。蒸汽房尺寸调整为:长8700mm×宽2850mm×高2800mm,共2间。每间房内可搁置4只PN2000全钢瓦楞结构线盘,并在室内铺设钢板,方便盘具的移动。
为获取更好保温机能和充足压力、温度,在蒸汽房内也作了适当的改进,确保蒸汽交联温度、压力和湿度齐全达到工艺的要求。技改前每出产一次必要三台蒸汽产生器,交联功夫在十四幼时以上,且产品合格率无法保障;经过技改后,每出产一次只需蒸汽产生器二台,功夫降到10~11幼时,且产品合格率达到100%。经过对盘具的沉新铺排,1.8米及以下的每次可多交联二盘以上电缆。原来每次用电3024KW以上,经过技改后每次用电1134KW,实现节约用电1890KW/次,节俭电费1512元/次,节能成效和出产效能极度显著,且技改重要资料均利用公司其他刷新项主张废旧物资,大大节俭了技改的资金投入。
蒸汽房刷新落成后,首先进行了幼批量试造,对产品进行全程跟踪并百分之百取样,凭据试验了局来合理调整蒸汽功夫、蒸汽压力。为保障产品拥有更高的合格裕度,对每种型号规格的通蒸汽功夫和停汽保温功夫进行了验证。经过多批电缆的试造,产品热延长指标全数合格,确定了蒸汽交联工艺参数。此刻已经大批量的出产,同时也使用到了高压分厂蒸汽交联房的设计中,运行后,齐全达到设计要求,交联度全数合格,为公司节约了大量出产成本,提高了出产效能,更沉要的是从企业出产经营现实启程,充分阐扬集体智慧,在技术沉点、技术难点上创先争优,攻坚克难,有力地推进了企业的技术改革工作。